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水力不均衡對污水廠工藝的影響分析

      水力學因素在工藝運行的環節中還存在很多地方都有應用,這一期我們再來討論幾個例子,首先來看一個D型濾池的例子:

      一般在污水廠深度處理單元會采用各種形式的濾池,比如轉盤濾池,濾布板框濾池,V型砂濾池,D型濾池等等,這些濾池一般都以兩個或兩個以上,根據污水廠的水量,越大的水量濾池越多,越多的濾池就帶來一個問題配水不均衡的問題,由于濾池本身對過濾水量有一定的要求,因此配水不均衡會出現很大的問題。

      某廠采用的是D型濾池,一共采用是四組濾池,四組濾池呈一線布置,各組濾池的配水通過配水閥門來調整,總的進水閥門在四組濾池的中間位置,大約在2,3的濾池之間,偏2#濾池一側,初期自控沖洗流程結束以后,各組進水閥門都全部開啟。在運行一段時間后,發現2,3號濾池的過濾效果和過濾時間都比1,4號要差了很多,打開D型濾池上層濾板以后,發現2、3號的內部的彗星濾料堵塞板結遠遠高于1,4號。由于2,3號過濾時間短,自控系統根據運行時間調控的反沖洗頻次和周期,在一定時間內,2,3號已經堵塞,1,4號還未堵塞,自控系統還沒有精確判斷出不同的堵塞的沖洗時間,各池的沖洗的時間一致,這樣就出現了1,4號堵塞不嚴重,沖洗后就干凈,2,3號堵塞嚴重,沖洗難干凈,這樣造成2,3號越來越不干凈,最后導致2,3號的濾池堵塞嚴重,這也使得各組濾池濾料壽命不均衡,更換頻次增加,影響工藝運行成本。

      這種情況究竟是如何出現的呢?經過長時間的觀察后,發現由于D型濾池總進水管在2,3號之間,距離1,4號較遠,這樣水力條件就有了差異,2,3號水力條件優勢,就造成了日常配水水量遠遠高于1,4號,使其過濾的水量在同樣的運行時間內大于1,4號,導致2,3號的使用壽命,堵塞情況都遠遠大于1,4號,這樣就出現了上述情況。為了避免出現這種情況,廠內通過調整各組濾池的進水閥門的機械限位,使各組閥門的閘板閥完全開啟度都不一致,通過閥門開啟度平衡了由于流道遠近造成的水力條件不均勻,這就是水力不平衡通過閥門控制實現均勻運行的一個案例。

      接下來再看一個曝氣管路互相影響的一個例子。在某污水廠設計有5臺羅茨風機,這五臺風機各自對應的出風管出來后,匯總到一個總出風管內,然后通過總管輸送到曝氣池的各個支管內。在實際運行中發現,處于中間位置的一臺風機在別的風機運行時,總是無法啟動,一啟動就有高壓報警,電流過大導致風機跳閘,反復查風機的電機,軸承,風葉部分都查不出特別的問題。

      后來發現在其他風機停運期間,處于中間位置的風機就能啟動,后來分析就是在其他風機運行期間,其他風機的排出的氣體在總管里流動時,具有很高的壓力,在這種情況下,中間的風機啟動期間,逆止閥兩側受力均衡,風機這邊出風壓力就會升高到大于自身的報警壓力,導致風機內壓力憋高,最終導致風機跳閘。為了避免這種情況,后來在風機主管內對中間風機沿著空氣流動方向設置了一小段引流管,這樣中間風機啟動后,來自其他風機的風壓就會小很多,逆止閥就會順利打開,會使風機順利啟動投入運行。

      再來舉一個曝氣池的風量均衡問題。曝氣池底部的曝氣管路分布的面比較廣,覆蓋的池體比較多,如果在曝氣干管路上沒有考慮設計末端曝氣管路的溝通,使曝氣風量在各個點位的曝氣壓力都比較均衡的話,就會出現在曝氣末端的曝氣管路出現曝氣量極小,造成溶解氧充入不足,導致曝氣池各點的生物反應條件不一致,在工藝運行中,實際的進水量的變化,回流量的變化又會影響曝氣池的液位高低,導致各個曝氣池的內出風壓力不同,在曝氣敢管末端就會出現曝氣不足,為了保證曝氣末端的溶解氧,就需要增開風機,增加曝氣風量,導致了能耗上升,造成了成本的支出的上升。

      繼續討論一個曝氣池里的曝氣管路的問題,我們知道曝氣管路上安裝了各種曝氣頭,但是曝氣頭的安裝過程中的不恰當,導致曝氣頭安裝位置處漏水,混合液進入到曝氣池支管內,這部分混合液在曝氣池的支管內,對支管內的通過管徑減少了一部分,導致這部分的曝氣管路的管路阻力大于其他部分的管路阻力,同時部分混合液內的污泥還會附著在曝氣頭內壁,阻塞了曝氣頭上的微孔,導致氣體出風阻力增加。在這樣的阻力環境下,氣體通過時就會選擇其他路徑,造成這部分的支管上曝氣頭鼓風氣量減少,造成區域曝氣不均衡。因此一般在曝氣支管上都會設置淤積水排出閥門引出到曝氣池表面,將曝氣支管內的積水排出,避免造成管內阻力不均衡。

      其實在污水廠中還有很多這種利用水力學原理進行設計和工藝管理,但是往往運行人員已經進行了,卻沒有意識到這是因為水力學原理才使工作這樣進行的,希望通過這兩篇文章的討論,能引起更多的運行人員關注水力學原理在污水廠的實際的運行管理中的應用,學習和掌握一定的水力學知識,使運行管理更科學,也更加輕松,能把復雜的運行工況清晰簡單起來,實現更優質的工藝管控。

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