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制藥廠往往會排放大量的廢水,廢水中的污染物濃度高,成分復雜。生物制藥產生的大量廢水屬于難治理廢水,含有一些很難降解的有機物,大量的生物抑制因子,以及病毒、細菌等有毒有害的物質,如果不經過處理就進入環境水系,就會污染水源,危害環境和人類。生物制藥廢水已經成為重要的污染源之一。本次對某生物制藥廢水的處理回用進行研究,設計廢水處理回用工程,降低對生態環境的污染,提高水資源的利用率。
1、工程概況
1.1 進出水水質
某生物制藥企業在生產過程中產生多股廢水,有清晰中藥材廢水556.68t/d,濃縮廢水270.285t/d,濾渣廢水30t/d,設備、地面沖洗水30t/d,冷卻塔排水20t/d,廢水總產生量906.965t/d。按業主要求預留一定的余量,本項目設計處理量為1500t/d。各股廢水綜合后進入污水處理站,進水水質見下表:
本次生物制藥廢水通過“預處理+預酸化+UASB反應器+接觸氧化+曝氣生物濾池+消毒”工藝處理后,排放水質達到廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準,回用水處理達到《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)中的城市綠化標準,排放及回用水質見下表:
1.2 廢水特征
制藥生產過程產生的有機廢水污染物濃度高、水量大、組分復雜,廢水中含有大量難生化降解的化學合成物質和生化抑制物質等,廢水可生化降解性較差。本項目生物制藥廢水還具有高色度、懸浮物比重較輕大部分是間歇排放,水質水量變化大的特點。
1.3 工藝流程
采用水解酸化——接觸氧化工藝處理理中低濃度,水量、水質變化較大的生物制藥廢水,試運行后對CODcr、SS、NH3-N有較高的處理效率。根據類似工程的經驗及本項目的廢水特點,生物制藥廢水采用如下的工藝流程:
1.4 主要處理單元
(1)調節池。收集車間排出的廢水,并進行攪拌,均勻水質,保證后續工藝的正常運行。
(2)預酸化池:在缺氧環境下,通過缺氧微生物代謝污水中部分有機污染,使污水酸化。
(3)UASB池:能在高負荷條件下,取得高的處理效果,且效果穩定,耐沖擊負荷強。
(4)接觸氧化池:通過好氧微生物代謝有機污染介質,達到處理和凈化污水的目的,能同時具有去除有機物、脫氮的功能,氨氮和CODCr的去除率高達90%以上。
(5)絮凝反應池:投加混凝劑使廢水的懸浮物絮凝成較大粒徑的絮狀物。
(6)沉淀池:利用重力沉降進行泥水分離;污泥部分回流至好氧池,部分剩余污泥排至污泥池。
(7)中間水池。暫存二沉池出水,通過泵將水提升至曝氣生物濾池。
(8)曝氣生物濾池:將二沉池出水中的碳化有機物進行好氧生物降解,并將TKN部分轉化為硝態氮。主要是由濾料、布水系統、曝氣系統、出水系統以及反洗系統組成。
(9)消毒清水池:通過投加二氧化氯殺滅廢水中的細菌、病毒。若生物制藥行業廢水未經有效滅活處理排入水體,不僅嚴重影響周圍水域的生態環境安全,也會給飲用水源帶來風險。
1.5 主要構筑物
2、出水效果
經當地環保部門和企業自行監測,該系統生產廢水出水數據見下表:
3、主要經濟分析
本項目直接處理成本為1.59元/噸水,其中,人工費為0.4元/噸水,電費為0.784元/噸水,藥劑費為0.367元/噸水,水費為0.038元/噸水。
4、結論
(1)生物制藥廢水大多可生化性差,水質成分復雜,有機物的濃度高,并且含有有毒和難降解的物質。高濃度有機物和殘留藥物的存在,會影響處理的效果,預酸化及UASB能大大地提高可生化。
(2)與物理法、化學法相比,采用“預酸化+UASB+接觸氧化”生化處理生物制藥廢水具有處理成本低、高效合理的優勢。
(3)對生物制藥廢水進行處理回用,既減少了廢水排放量,又節約了水資源,具有良好的環境和經濟效益。
文章來源:廣州市環境保護工程設計院有限公司