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氣升環流反應器處理高氨氮豆制品廢水

 

    【格林環保為您關注】近年來,國內外對SHARON工藝、SND(同步硝化反硝化)等新型脫氮工藝的機理及實驗室研究較多,但由于溫度、溶解氧等控制參數要求苛刻,工程應用仍鮮見報道。

    氣升環流反應器由于其結構簡單、占地面積小、能耗低、無需機械攪拌等特點,在生物、化工領域應用廣泛,其在水處理領域的應用與研究也逐步展開。但其受高徑比設計方式單一和曝氣方式等因素的限制,使得目前氣升式環流反應器用于實際工程的很少。

    本項目將總容積為3400m3的多導流筒氣升環流反應器應用于處理規模為1800m3/d的高NH4+-N豆制品廢水處理工程改造,取得了良好的效果。反應器高為15m,直徑為17m,占地面積約254m2(含基礎面積),內含204根導流筒,反應器總高徑比<1,反應器連續進水,實現了同步硝化反硝化,幾乎無NO2-與NO3-積累,TN去除率最高達98.8%,出水COD、NH4+-N等指標均達標。

    1工程概況

    杭州某豆制品廠在大豆煮漿、深加工等生產各類豆制品的過程中產生1800m3/d高COD、高有機氮廢水,原有設計水量為1500m3/d的調節池+UASB的廢水處理系統出水水質已不能達到當地《污水排入城鎮下水道水質標準》(CJ343―2010),必須進行改造。

    原系統運行情況及排放標準如表1所示。

    

    原廢水處理系統中UASB反應器在水溫為(37±1)℃、容積負荷為4~6kgCOD/(m3?d)條件下,對COd的去除率穩定在90%以上,厭氧出水COD為800~1000mg/L,VFA(揮發性脂肪酸)為3~5mmol/L,CaCO3堿度為4200mg/L左右,沼氣產量為6000~7000m3/d。原UASB反應器對NH4+-N、有機氮幾乎沒有去除效果,UASB出水NH4+-N高達210~270mg/L。由于廠區用地緊張,環保可用地僅為約360m2,新增的好氧系統需能去除廢水中殘余COd并脫氮。

    2多導流筒氣升內循環反應器結構原理

    采用自行開發的多導流筒氣升環流反應器,工作微元示意見圖1。反應器內部包含204個工作微元,罐體為鋼結構,內涂環氧樹脂防腐,總高為15m,直徑為17m,總容積為3400m3,有效容積為3000m3,占地面積為227m2,微孔曝氣軟管伸入導流筒頂端約1m,曝氣使導流筒內含氣率升高,與筒外形成密度差,使反應器內沿導流筒自發形成內循環,內循環量與表觀氣速、降流區總直徑等因素有關。反應器采用PLC控制器自動控制連續進水、間歇曝氣、間歇出水,曝氣、沉淀、出水時間均可在中控計算機或現場觸摸屏調節,自動化程度高,運行過程與CASS(循環式活性污泥法)工藝類似,但無需污泥回流設備,并有大比例回流稀釋,反應器耐沖擊能力更強。反應器沉淀時表面負荷為0.33m3/(m2?h),連續進水對沉淀過程中泥水分離幾乎沒有影響。

    

    利用變頻技術及調整曝氣支管上的蝶閥開度來控制溶解氧。在曝氣區,異養菌利用氧氣將廢水中可降解有機物氧化為CO2和H2O,硝化菌將NH4+-N氧化為NO2--N或NO3--N,廢水循環向下至底部與原水混合時呈缺氧狀態,菌膠團中的反硝化細菌利用原水中的COd為碳源,將NO2--N、NO3--N反硝化為N2,剩余的COd和NH4+-N沿導流筒向上進入好氧區,實現整個反應器中的同步硝化反硝化。由于沒有NO2--N、NO3--N的積累,在沉淀期內也不會因為反硝化產生N2影響沉淀功能。底部缺氧區在沉淀時起到了污泥選擇器的作用,能有效抑制污泥膨脹。反應器穩定運行時,采用較低的污泥負荷,污泥齡長,有利于硝化細菌的富集,且剩余污泥量少。反應器主體與配套設備的主要參數如表2所示。

    

    3多導流筒氣升內循環反應器的啟動運行

    3.1反應器的啟動

    罐體試水和設備調試后,開始啟動多導流筒氣升內循環反應器。由于前段有中溫UASB反應器,好氧反應器接納廢水常年穩定在28~35℃,此溫度條件有利于培菌。

    采用接種少量污泥方式啟動。將原水注入反應器至工作高度,悶曝72h,COd濃度從11200mg/L降至4800mg/L后,向反應器內投加含水率為90%的好氧壓濾污泥約8t,反應器初始MLSS為260mg/L左右。根據控制污泥負荷的不同,將培菌過程分為異養菌培養與硝化菌培養兩個階段。

    在溫度適宜、溶解氧充足和較高的污泥負荷等條件下,異養菌能夠利用廢水中的COd和氧氣快速增殖,表現在反應器內MLSS持續增長,COd含量逐步下降。采用超越部分原水的方式補充好氧反應器的碳源,用于異養菌的培養與反硝化。異養菌培養期反應器內COD、MLSS的濃度隨時間的變化關系如圖2所示。接種污泥對豆制品廢水適應良好,反應第二天廢水的COd濃度從4800mg/L降至3500mg/L,由于接種污泥量太低,反應器內有機負荷過高,導致活性污泥粘性物質增多,反應器產生大量白色泡沫,現場采用降低反應器液位、噴淋消泡等手段消除泡沫影響,并保持曝氣充足,在第三天泡沫消失。前9天反應器污泥負荷始終在1kgCOD/(kgMLSS?d)以上,9天后超越部分原水至反應器以維持此污泥負荷,有利于異養菌快速生長。經過14天的培養,反應器內COd濃度降至400mg/L以下,MLSS升高至1500mg/L以上。

    

    較高的污泥負荷滿足了異養菌快速增殖的條件,但是不利于硝化菌的生長。從第15天開始向反應器內逐步減少原水的超越量,增加厭氧處理出水量,厭氧出水COd濃度為800~1400mg/L、NH4+-N濃度為185~270mg/L,污泥有機負荷控制在0.2kgCOD/(kgMLSS?d)左右。此工況運行情況如圖3所示。

    

    初期MLSS呈緩慢上升趨勢,但較長時間低負荷運行,至第25天時MLSS開始下降,而NH4+-N去除率也在此階段上升至50%,表明在較低污泥負荷下,氨氧化菌增殖至一定數量。到第30天時,增大進水量至設計水量并超越部分原水,污泥負荷升至0.5kgCOD/(kgMLSS?d),污泥濃度和NH4+-N去除率分別穩定上升至3947mg/L和96.8%。為維持反應器內污泥濃度穩定,降低原水的超越量,將污泥負荷控制在0.25~0.35kgCOD/(kgMLSS?d),MLSS穩定在3000~3500mg/L,反應器進入正常運行階段。

    3.2反應器的運行分析

    經過近400天的穩定運行,反應器的最終運行工況為:處理水量為1800m3/d,進水COd濃度為800~1000mg/L,NH4+-N濃度為185~270mg/L,水溫為(31±3)℃,反應器曝氣190min,沉淀與排水50min,曝氣時反應器上層DO值維持在1.5~2.5mg/L,底部溶解氧濃度為0.5~1mg/L,沉淀時DO值約為0.5mg/L,污泥濃度控制在3000~3500mg/L,污泥齡約為45d,有機污泥負荷維持在0.16~0.2kgCOD/(kgMLSS?d),NH4+-N污泥負荷約為0.05kgNH4+-N/(kgMLSS?d),C/N約為4,對COD、NH4+-N的去除率分別為70%、95%,反應器最大氨氧化速率為6.25mgNH4+-N/(L?h)。在曝氣與沉淀階段,廢水中NO2--N、NO3--N均小于0.5mg/L,絕大部分時間未檢出,證明反應器中進行著同步硝化反硝化,TN去除率約為98%。

    氣升內循環反應器運行時功率密度為29.7W/m3,總運行功率約為1884kW,平均電耗為0.84元/m3、人工費為0.2元/m3、污泥處理費為0.2元/m3,無藥劑費用,直接運行費用約為1.24元/m3,整個廢水處理系統中好氧部分單位處理水量的占地面積為0.126m2/m3。

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